發(fā)布時間:2015-04-24 11:03:47
回轉(zhuǎn)窯是球團系統(tǒng)工藝中的關(guān)鍵設(shè)備,但是在實際生產(chǎn)中會出現(xiàn)不同的技術(shù)難題,導(dǎo)致了球團系統(tǒng)產(chǎn)量低、能耗高、球團質(zhì)量差、回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈周期短、成本高等,嚴重影響球團系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì),并給設(shè)備管理和生產(chǎn)組織帶來很大的困難。針對以上技術(shù)難題,對其中關(guān)鍵工藝設(shè)備系統(tǒng)進行了改進穩(wěn)定了球團生產(chǎn)能力,提高了球團品質(zhì)。
改造前存在技術(shù)難題
回轉(zhuǎn)窯頭緩沖倉及噴煤系統(tǒng)是球團系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),其工況直接關(guān)系到窯內(nèi)燃煤的穩(wěn)定性,從而關(guān)系到系統(tǒng)的產(chǎn)量和質(zhì)量。由于倉內(nèi)存大量的細粒煙煤粉,也是重大危險源點。系統(tǒng)投產(chǎn)后,由于原設(shè)計的缺陷,暴露出許多技術(shù)難題。工藝流程如圖1所示。主要存在的問題:
1、原設(shè)計緩沖倉結(jié)構(gòu)為一倉雙漏斗出煤粉,兩倉相通,為一整體,兩漏斗各帶一套噴煤系統(tǒng),當一套工作而另一套有故障需要停機處理時,漏斗內(nèi)無法斷煤,長時間積存,容易起火自燃,甚至爆炸。倉內(nèi)存煤量達20t以上,煤粉細度-74μm占80%以上,而且是煙煤。
2、緩沖倉頂收粉使用一臺布袋除塵器,內(nèi)濾式、機械振打,造成設(shè)備故障頻繁,嚴重影響生產(chǎn)。
3、煤粉倉內(nèi)設(shè)置紅外線料位計,當倉內(nèi)收煤時,倉內(nèi)部揚塵大,容易造成假料位,運行中無法判斷倉內(nèi)存煤量,常引起煤粉自燃,燒布袋,影響生產(chǎn)(出現(xiàn)斷火),污染環(huán)境,是重大的安全隱患。
4、除塵器出口無排氣風(fēng)機,倉內(nèi)及螺旋泵泵頂倉形不成負壓,噴煤量不穩(wěn)定。
由于上述技術(shù)難題的存在,窯頭噴煤極不穩(wěn)定對生產(chǎn)造成很大影響,緩沖倉多次著火,存在重大安全隱患。
改造后結(jié)構(gòu)簡圖如下圖所示。
1、將緩沖倉以兩個漏斗分隔成兩個倉,完全隔離,每個倉下部做成懸掛式,懸掛部分和固定部分之間用軟連接密封。
2、將煤管在進緩沖倉前分成兩路,分別對應(yīng)兩個倉,并增設(shè)切換閥。
3、使每個倉的下部懸掛部分通過4個稱重傳感器和上部固定部分連接,懸掛部分和倉內(nèi)煤粉重量經(jīng)傳感器測出。
4、在每個倉上設(shè)置一臺收粉除塵器,外濾式,壓縮空氣脈沖卸灰。
5、每臺收粉器出口配置一臺風(fēng)機,將系統(tǒng)抽成負壓。
改造后經(jīng)過長期運行,達到了預(yù)期的目的,減少了回轉(zhuǎn)窯、噴煤系統(tǒng)等設(shè)備故障,提高了球團生產(chǎn)能力和品質(zhì),具體如下:
1、提高噴煤系統(tǒng)安全化系數(shù),消除了煤粉自燃和爆炸的重大安全隱患,改造后再沒有發(fā)生過煤粉著火現(xiàn)象。
2、—個倉噴煤時,另一倉可以放空煤粉,進行正常檢修維護,提高設(shè)備穩(wěn)定性。
3、稱重料位計可以準確測定倉內(nèi)存煤,消除煤粉長期存放現(xiàn)象。
4、徹底消除了由于斷煤使窯內(nèi)滅火的現(xiàn)象,不再影響生產(chǎn)。
5、新的收粉器采用外濾式、壓縮空氣脈沖卸灰,結(jié)構(gòu)合理,運行無故障,無泄漏。
球團系統(tǒng)改造后,提高噴煤系統(tǒng)安全措施,有利于實現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)熱平衡,達到簡便快捷,省時省力的目的,有效阻止和杜絕輥篩松動,造成輥子脫落等技術(shù)難題。對于提高球團系統(tǒng)工作效率,提升經(jīng)濟效益有著重要意義。
回轉(zhuǎn)窯是球團系統(tǒng)工藝中的關(guān)鍵設(shè)備,但是在實際生產(chǎn)中會出現(xiàn)不同的技術(shù)難題,導(dǎo)致了球團系統(tǒng)產(chǎn)量低、能耗高、球團質(zhì)量差、回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈周期短、成本高等,嚴重影響球團系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì),并給設(shè)備管理和生產(chǎn)組織帶來很大的困難。針對以上技術(shù)難題,對其中關(guān)鍵工藝設(shè)備系統(tǒng)進行了改進穩(wěn)定了球團生產(chǎn)能力,提高了球團品質(zhì)。
改造前存在技術(shù)難題
回轉(zhuǎn)窯頭緩沖倉及噴煤系統(tǒng)是球團系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),其工況直接關(guān)系到窯內(nèi)燃煤的穩(wěn)定性,從而關(guān)系到系統(tǒng)的產(chǎn)量和質(zhì)量。由于倉內(nèi)存大量的細粒煙煤粉,也是重大危險源點。系統(tǒng)投產(chǎn)后,由于原設(shè)計的缺陷,暴露出許多技術(shù)難題。工藝流程如圖1所示。主要存在的問題:
1、原設(shè)計緩沖倉結(jié)構(gòu)為一倉雙漏斗出煤粉,兩倉相通,為一整體,兩漏斗各帶一套噴煤系統(tǒng),當一套工作而另一套有故障需要停機處理時,漏斗內(nèi)無法斷煤,長時間積存,容易起火自燃,甚至爆炸。倉內(nèi)存煤量達20t以上,煤粉細度-74μm占80%以上,而且是煙煤。
2、緩沖倉頂收粉使用一臺布袋除塵器,內(nèi)濾式、機械振打,造成設(shè)備故障頻繁,嚴重影響生產(chǎn)。
3、煤粉倉內(nèi)設(shè)置紅外線料位計,當倉內(nèi)收煤時,倉內(nèi)部揚塵大,容易造成假料位,運行中無法判斷倉內(nèi)存煤量,常引起煤粉自燃,燒布袋,影響生產(chǎn)(出現(xiàn)斷火),污染環(huán)境,是重大的安全隱患。
4、除塵器出口無排氣風(fēng)機,倉內(nèi)及螺旋泵泵頂倉形不成負壓,噴煤量不穩(wěn)定。
由于上述技術(shù)難題的存在,窯頭噴煤極不穩(wěn)定對生產(chǎn)造成很大影響,緩沖倉多次著火,存在重大安全隱患。
改造后結(jié)構(gòu)簡圖如下圖所示。
1、將緩沖倉以兩個漏斗分隔成兩個倉,完全隔離,每個倉下部做成懸掛式,懸掛部分和固定部分之間用軟連接密封。
2、將煤管在進緩沖倉前分成兩路,分別對應(yīng)兩個倉,并增設(shè)切換閥。
3、使每個倉的下部懸掛部分通過4個稱重傳感器和上部固定部分連接,懸掛部分和倉內(nèi)煤粉重量經(jīng)傳感器測出。
4、在每個倉上設(shè)置一臺收粉除塵器,外濾式,壓縮空氣脈沖卸灰。
5、每臺收粉器出口配置一臺風(fēng)機,將系統(tǒng)抽成負壓。
改造后經(jīng)過長期運行,達到了預(yù)期的目的,減少了回轉(zhuǎn)窯、噴煤系統(tǒng)等設(shè)備故障,提高了球團生產(chǎn)能力和品質(zhì),具體如下:
1、提高噴煤系統(tǒng)安全化系數(shù),消除了煤粉自燃和爆炸的重大安全隱患,改造后再沒有發(fā)生過煤粉著火現(xiàn)象。
2、—個倉噴煤時,另一倉可以放空煤粉,進行正常檢修維護,提高設(shè)備穩(wěn)定性。
3、稱重料位計可以準確測定倉內(nèi)存煤,消除煤粉長期存放現(xiàn)象。
4、徹底消除了由于斷煤使窯內(nèi)滅火的現(xiàn)象,不再影響生產(chǎn)。
5、新的收粉器采用外濾式、壓縮空氣脈沖卸灰,結(jié)構(gòu)合理,運行無故障,無泄漏。
球團系統(tǒng)改造后,提高噴煤系統(tǒng)安全措施,有利于實現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)熱平衡,達到簡便快捷,省時省力的目的,有效阻止和杜絕輥篩松動,造成輥子脫落等技術(shù)難題。對于提高球團系統(tǒng)工作效率,提升經(jīng)濟效益有著重要意義。